Fabricación de cables: Estandarización de tiempos de las órdenes de trabajo (página 2)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
CONOCER LA CANTIDAD TOTAL DE CABLEADORAS Y OPERADORES QUE POSEE LA GERENCIA. La Gerencia de Cable Mill cuenta actualmente 5 cableadoras tubulares (1 WMCA-Watson, 2 Stouberger y 2 Ceeco-Nokia) y 3 cableadoras rígidas (1 WMCA-Watson, 1 Stouberger y 1 Neb-Watson ) que representa una capacidad instalada de 45.000 TM anuales de conductores.
DESCRIBIR EL MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL DEL ÁREA DE CABLEADO DE LA GERENCIA DE CABLE MILL. El método empleado para la fabricación de los cables es un poco complejo y entran en él varios departamentos que son los encargados de llevar este proceso por los caminos correctos, el primer departamento en ser parte de este proceso es el departamento de compras de materia prima para la adquisición de el aluminio, luego el departamento de control de la calidad verifica que este este bajo los parámetros exigidos, después es tratado en los hornos de fundición para agregar los componentes necesarios para la aleación (6101 o 6201) o se deja puro para sacar aluminio solido (5310). Este es pasado por un proceso para fabricar el alambrón que va a ser empleado en las trefiladoras para la elaboración del alambre que luego de ser trefilado deberá pasar 12 horas en el horno de maduración para mejorar sus condiciones fisicas tales como: la tensión, la torsión, la conductividad. Para luego ser analizado en el laboratorio antes de pasar a las cableadoras para la elaboración de los conductores (solo pasa por el horno de maduración los alambres de aleación de aluminio, los de aluminio puro no es necesario que entren al horno).
ENTREVISTAR A LOS OPERADORES DE LAS MAQUINAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI REALIZAN LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ACTUAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Este objetivo se lleva a cabo con la finalidad de que el analista que realiza la investigación tenga el contacto personal con los operadores y así poder ser más critico y analítico al momento de realizar el estudio de los factores de velocidad y para evaluar la situación para cuando se realice la evaluación por el medio sistemático de Westinghouse y poder colocar los valores más acertados en esta evaluación.
TOMAR LAS MUESTRAS DE LOS TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A ESTANDARIZAR. Las muestras de los tiempos de las actividades a estandarizar se tomaran siguiendo la técnica del cronometraje vuelta a cero y se anotaran en la tabla diseñada para la descripción de las actividades y sus respectivos tiempos. Las Actividades a Estandarizar son:
Enhebrado de Cableadoras Rígidas.
Enhebrado de Cableadoras Tubulares de 7 y 12 Bobinas.
Carga de las Cableadoras (Rigidas y tubulares de 7 y 12 Bobinas)
ENHEBRADO DE CABLEADORAS RÍGIDAS. Tiempos en Seg. Nº Descripción T1 T2 T3 Prom. 1 Preparar Maquina para la descarga, cortar cada uno de los Alambres de las Bobinas del Cable Anterior y retirar los alambres. 335 332 335 334,00 2
3
4
5
6 Verificar que estén disponibles la totalidad de las bobinas necesarias para llevar a cabo el cambio de la carga.
Verificar que se tenga la disponibilidad de los equipos, herramientas e instrumentos a utilizar.
Revisar Hoja de manufactura y colocar la maquina con los parámetros de Cableado Exigido.
Descargar y cargar cada una de las Bobinas con la ayuda de la Grúa puente.
Cambiar Guías de Poliuretano (Baquelitas). 18
31
45
665
1625 20
30
47
690
1638 19
32
48
678
1672 19,00
31,00
46,67
677,67
1645,00 7 Enhebrar Alambre por Alambre pasándolo por sus respectivas guías y llevándolo hasta la punta para Amarrarlo al cable de la producción anterior. 1560 1570 1550 1560,00 8 Cambiar Bloque de Poliuretano. 35 34 36 35,00 9 Arrancar Maquina para que se entorchen los alambres del nuevo Cable y al llegar el amarre hasta el carrete que va a servir para la chatarra, pasar un poco mas del cable ya 132 134 128 131,33 10 entorchado a ese carrete para empezar con la producción.
Marcar con el teype el Cable a una distancia prudencial y colocar unos anillos de alambre para que no se desentorche el cable al cortar. 126 127 126 126,33 11
12
13 Montar Carrete que va a servir para almacenar el primer tramo y ajustar el cable a este para empezar a Producir.
Encender Maquina para continuar con el proceso de cableado.
Acomodar el Cable en el carrete para que no se monte el cable y salga bien embobinado. 150
14
138 149
12
137 151
15
138 150,00
13,67
137,67
DETERMINAR EL TIEMPO ESTÁNDAR DE PREPARACIÓN DE LA MAQUINA.
Para el cálculo del tiempo estándar de las actividades que se quieren normalizar se deben de tomar en cuenta el cuadro de las tolerancias por fatiga, además de la clasificación de velocidad del operador por cada orden de trabajo a estandarizar. A continuación se muestran los datos requeridos para la estandarización y luego los cálculos realizados. Tolerancias Para caso de este estudio la tolerancia que se utiliza es por concepto de fatiga, para ello se consideraron los factores de condiciones de trabajo (temperatura, condiciones ambientales, humedad, nivel del ruido e iluminación), repetitividad y esfuerzo aplicado (duración de trabajo, repetición del ciclo, esfuerzo físico, esfuerzo mental o visual) y posición de trabajo (sentado, parado, moviéndose, altura de trabajo). Determinación de calificación de velocidad (ritmo de trabajo del operario).
Los factores tomados en cuenta para la determinación del valor de C o coeficiente de actuación varían de las cableadoras rígidas a las tubulares, pero se pueden tomar como estándar para las actividades de enhebrado o de carga de las cableadoras respectivamente.
CUADRO DE TOLERANCIA DE ENHEBRADO DE CABLEADORA TUBULARES DE 12 ALAMBRES. TOLERANCIA POR FATIGA
TEMPERATURA
VENTILACION
HUMEDAD
RUIDOS
ILUMINACION
DURACION DEL TRABAJO
REPETICIÓN DEL CICLO
DEMANDA FISICA
DEMANDA MENTAL
CRITERIOS DE POSICION GRADO
Grado 3
Grado 3
Grado 2
Grado 2
Grado 1
Grado 3
Grado1
Grado 3
Grado 2
Grado 2
Suma Total (TPS) PUNTUACIÓN
15
20
10
10
5
60
20
60
20
20
240
DETERMINACIÓN DE C PARA LAS CABLEADORAS RÍGIDAS. C = 0.8 CV ?1? 0.8 CV = 1.08
DETERMINAR EL TIEMPO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES.
Para determinar el tiempo normal de las actividades a estandarizar utilizamos la siguiente formula: Tiempo Normal = ? Tiempo Promedio Seleccionado (TPS) x CV Tiempo Normal de Enhebrado Cableadoras Rígidas: TN = 11.208,33 x 1.08 Este tiempo normal es igual a: TN = 12.105 Seg.
Tiempo Normal de Carga de las Cableadoras Rígidas: TN = 5.898,60 x 1.08 Este tiempo normal es igual a: TN = 6.370,49 Seg.
MINUTOS CONCEDIDOS POR FATIGA.
Son un porcentaje del tiempo normal, debido a que se están estandarizando solo las actividades realizadas por los operadores de las cableadoras para el cambio de carga o el enhebrado total del la maquina, no se está tomando en cuenta la jornada total de trabajo de los operadores.
Segundos concedidos por fatiga con relación al tiempo normal = TN x % Tol Porcentaje por tolerancias de fatiga = 15% Segundos concedidos por fatiga con relación al tiempo normal para el Enhebrado de las Cableadoras Rígidas = 12.105 Seg. x 0.15 = 1815,8 Seg. Segundos concedidos por fatiga con relación al tiempo normal para la Carga de las Cableadoras Rígidas = 6.370,49 Seg. x 0.15 = 955,57 Seg.
DETERMINAR EL TIEMPO ESTÁNDAR DE LAS OPERACIONES.
Calculo de Tiempo Estándar = Tiempo Normal + (Tiempo Normal x % Tolerancias) Calculo de tiempo estándar para la operación de Enhebrado de las Cableadoras Rígidas: TE = 12.105 Seg. + (12.105 Seg. x 0.15) =13920,75 Seg. Calculo de tiempo estándar para la operación de Carga de las Cableadoras Rígidas: TE = 6370.49 Seg. + (6.370,49 Seg. x 0.15) = 7.326,06 Seg.
DISEÑAR FORMATO DE HOJA DE TRABAJO ESTANDARIZADA PARA LAS OPERACIONES DE CABLEADO DE LA GERENCIA DE CABLE MILL. Se diseña el formato un nuevo manual de procedimiento con las órdenes de trabajo actualizadas y se presenta junto con la hoja de trabajo estandarizada. Todos estos formatos se muestran como apéndice.
DISEÑAR FORMATO DE HOJA DE TRABAJO ESTANDARIZADA PARA LAS OPERACIONES DE CABLEADO DE LA GERENCIA DE CABLE MILL. Manual de procedimientos operacionales Hoja de Trabajo Estandarizado
CONCLUSIONES
Del análisis y discusión de los resultados de esta investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 1.
2.
3.
4.
5. se actualizaron las actividades que se encontraban descritas en la anterior orden de trabajo, con la finalidad de tener mayor exactitud de las actividades a estandarizar.
Del seguimiento hecho a la ejecución de las actividades que se realizan para enhebrar y para el cambio de carga de las maquinas Cableadoras, se determinó el factor de actuación de los trabajadores mediante la aplicación del método de Westinghouse, el cual demostró resultados variados a la debido a la acción que se analizara.
Se determinaron las tolerancias las cuales son por concepto de fatiga las cuales, de acuerdo a las condiciones de trabajo, la repetitividad y esfuerzo aplicado.
Se realizó un estudio de tiempo que permitió obtener el tiempo real en que se ejecutan las labores de enhebrado y cambio de carga de las maquinas cableadoras, se obtuvieron el numero de muestra necesaria para tener los datos confiables y reducir el error.
Para determinar el tiempo estándar de las actividades se calculo tiempo efectivo de ejecución de la actividad, tomando en cuenta el porcentaje de las tolerancias por fatiga el cual se multiplico por el Tiempo Normal.
TE = TN + (TN x % Tolerancias por fatiga) 6.
7. No se aplican tolerancias por demoras inevitables ni se concede tiempo por demoras personales, por que la actividad es continua y de poco rutina para el operador, es decir, al momento de comenzar a ejecutar las actividades de enhebrado y del cambio de carga para la elaboración de cables este se esfuerza en terminar todo el trabajo si le es posible.
Se diseñó un nuevo manual de operaciones de las órdenes de trabajo con las actividades estandarizadas el cual se presenta en formatos.
RECOMENDACIONES Las siguientes recomendaciones pretenden brindar una visión de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con esta investigación, con el propósito que se han tomadas en cuenta por la gerencia y la empresa para el desarrollo de las actividades: 1.
2.
3. Se recomienda la aplicación del formato de las ordenes de trabajo para las actividades de enhebrado y cambio de carga de las cableadoras dirigido a los operadores de las mismas, para de esta forma proporcionar los conocimientos de cómo ejecutar las labores de cableado de manera segura y eficaz, a su vez se reducen los tiempos de ejecución de las mismas para así lograr la optimización del proceso el cual es el propósito de toda organización.
Incorporar los formatos de las órdenes de trabajo estandarizadas a los manuales de ejecución que se le proporcionan a los operadores para que tengan conocimiento del tiempo necesario para la realización de cada actividad.
Promover la capacitación técnica del personal, haciendo la adecuada explicación de cómo operar las maquinas, para así, realizar todas las operaciones con la eficiencia y eficacia necesaria, con la intención de que todas las actividades que se ejecuten se realicen en los tiempos establecidos para cada uno de ellos y con las normas de seguridad requerida.
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